共 61条 600MW
市场观察

项目总装机3600MW!黑龙江省林口建堂、伊春五星站抽水蓄能电站预可研审查

发布日期:2022-08-09

7月22日至7月29日,水电水利规划设计总院在我省牡丹江市林口县、伊春市先后召开黑龙江林口建堂抽水蓄能电站、黑龙江伊春五星站抽水蓄能电站预可行性研究报告审查会议,审查通过了《黑龙江林口建堂抽水蓄能电站预可行性研究报告》和《黑龙江伊春五星站抽水蓄能电站预可行性研究报告》。省直有关厅局、项目所在地人民政府、项目业主单位以及设计单位有关负责同志参加会议。

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600MW锅炉冷灰斗水冷壁防磨损、防砸伤装置研究及应用

发布日期:2019-05-24

可门电厂锅炉为上海锅炉厂生产的超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、四角切圆燃烧方式、平衡通风、П型露天布置、固态排渣。由于掺烧高灰分、低灰熔点煤种,使得锅炉受热面结焦较为严重,运行过程中炉膛上方的屏式过热器结焦掉落至冷灰斗水冷壁,导致冷灰斗水冷壁四角位置的受热面磨损、砸伤减薄严重,每次检修都要对这个部位的水冷壁管进行大面积更换,更有大焦块从屏式过热器上掉落,导致水冷壁减薄超标失效泄漏。因此,如何防止锅炉掉焦导致水冷壁磨损甚至砸伤失效就成为亟待解决的问题。在冷灰斗四角斜坡段水冷壁增加水冷壁防扎钉,能有效的减小掉焦对水冷壁管的损害,不锈钢防砸钉的加工制作成本低,加工技术难度小,使用效果显著,现场施工焊接量较小,施工难度低,焊接时也不易损伤水冷壁管。根据冷灰斗四角斜坡段水冷壁的磨损特点,采用此水冷壁防砸伤装置改造法,首先使用效果显著,其次改造的成本较低,现场施工焊接难度低。该方法适合国内同类型机组的使用,可在行业全面推广。该创新方法已以“一种超临界锅炉冷灰斗水冷壁防掉焦砸伤装置”申报实用新型专利。

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适用于灵活性改造的煤电汽轮机热电解耦关键技术研及应用

发布日期:2022-02-25

本项目属于火电技术领域。“三北地区”新能源消纳难题已发展成制约其规模化开发利用的重大瓶颈。热电联产机组其“以热定电”的运行方式激化了供热与电网之间的矛盾。本项目解决了多家发电企业在深度调峰改造过程中遇到的热电解耦问题,为国内 200MW~600MW 煤电机组起到引领和示范作用;通过对常压储热罐解耦技术的研究,在国内率先掌握了大容量常压储热系统的成套设计方法及工艺,为该技术在行业内的推广起到示范作用。

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W 型火焰锅炉氮氧化物超低排放及节能减排技术研究和应用

发布日期:2021-07-02

阳城电厂6x350MW+2x600MW机组全部为W型火焰锅炉,设计煤种为无烟煤,由于燃媒特性和锅炉结构原因,炉内氨氧化物生成浓度高达1500mg/Nm3。目前行业内在W型火焰锅炉NOx超低排放方面没有成熟的技术可以应用,尤其是在锅炉效率和NOx排放浓度方面难以实现兼得。阳城电厂技术人员通过多方面调查研究、技术攻关,最终实现了W型火焰锅炉NOx超低排放,同时锅炉运行效率也大幅度提高。 SNCR脱硝技术首次在阳城电厂W型火焰锅炉成功应用,脱硝效率达到50%,处于同行业领先水平,同时实现了机组全负荷氨氧化物超低排放。通过该成果的应用,在节约脱硝还原剂耗量、炉效提高后节约燃煤量等方面可为企业节约成本5000万元以上。同时在降低污染物排放和粉煤灰的综合利用方面创造了极大的社会效益。

关键词:
W 型火焰锅炉, 氮氧化物
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对冲燃烧锅炉炉膛宏观尺度燃烧组织关键技术与设备研发及应用

发布日期:2020-04-10

受SCR脱硝技术最高效率制约,低氮燃烧技术在煤电机组NOx超低或近零排放控制中需发挥更大作用,或需提升技术性能。然而,低氨燃烧所需贫氧还原性条件与防高温腐蚀和结渣所需富氧氧化性条件相矛盾,因此,低氨改造后高温腐蚀、结渣等问题普遍存在,严重影响机组安全稳定运行,也制约了炉内进一步深度降氨实施。对冲燃烧锅炉由于燃烧组织方式特殊,采用低氮燃烧方式后上述问题更为突出。统筹协调燃煤锅炉运行环保性与安全性之间矛盾,防范化解低氨燃烧给锅炉带来的潜在安全隐患,是煤电机组安全稳定实现超低和近零排放的重要前提和安全保障。 项目研究成果在7家电厂得到应用,其中福州电厂600MW超临界机组工程示范应用结果表明:侧墙贴壁氧量可提高到1.5%以上,HS和CO浓度可降低60~90%,NOx浓度可降低40~80mg/m²,技改后机组至今运行二年多,锅炉水冷壁未出现明显高温腐蚀现象。黄其励、岳光溪和段宁三位院士领衔的鉴定委员会认为:该研究成果可显著提高超低排放下对冲燃烧锅炉运行的安全性,具有良好的推广应用价值,成果总体居该领域国际领先水平。

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标准

300MW~600MW级汽轮机运行导则

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大型燃煤锅炉燃烧优化控制技术研究与应用研究报告

发布日期:2021-11-24

本文围绕某 600MW 低氮改造锅炉的燃烧优化控制展开研究。利用三维数值模拟分析了低氮改造炉膛温度场和主要组分场的变化,讨论了这些变化对锅炉运行优化的影响。通过动态扰动试验研究了各层辅助风门开度对飞灰含碳量、减温水量及 NOx 的影响。在此基础上利用在线支持向量机对锅炉燃烧的动态过程进行建模,并结合免疫遗传算法寻优得到实时工况最优风煤配比,兼顾锅炉效率和 NOx排放。在仿真机上进行了验证,表明模型具有较好的实时性和精度。最后,利用模糊控制建模原理构建了锅炉燃烧优化控制的专家系统,并将此控制系统成功应用于定州电厂 2#炉。主要内容包括以下几个方面。 数值模拟结果表明,低氮燃烧器改造后的炉膛高温区延伸到还原区,但燃烧仍主要在主燃区进行。主燃区以上,截面平均温度逐渐下降。CO 含量在主燃区、燃尽区均较高,水冷壁区域存在高温腐蚀的风险,运行中应加以监控。SOFA 水平摆角对 NOx 的生成影响较小,降低 NOx 浓度应主要依靠空气分级作用。NO 在主燃区先增加后减小,在还原区达到最小值,在燃尽区和炉膛出口又逐渐上升。 动态试验研究发现,中低负荷运行时,应减小燃尽风顶部风量,火焰中心下移,再热汽温可以通过主燃区和燃尽区的上、下摆动进行调节。由于低氮改造后主燃区被压缩,应增加托底风量降低炉渣可燃物含量。为了降低炉内 CO 含量,可适当增加 AB 层和 CD 层的风量到 40%以上。 利用在线支持向量机建立锅炉燃烧系统的动态数学模型,并利用免疫遗传算法求解出最佳操作量。模型预测输出的 NOx 浓度及锅炉效率变化趋势和现场数据吻合的较好,NOx 排放量预测偏差标准差 1.488mg m3 ,锅炉效率值预测偏差标准差 0.0189%。影响模型计算速度和精度的主要因素是模型设定的最大容许误差,应在全局最优的基础上合理设定。 基于模糊调整的反平衡软测量模型根据实时监测的烟气含氧量和烟气温度进行模糊调整,更加接近实际的飞灰含碳量和炉渣含碳量。模糊专家控制系统预测结果精度与论域和隶属度函数的选择有较大关系。论域的选择应该覆盖各操作量和目标函数的实际范围。要保证由前提变量构成的每个模糊子空间都能被遍历,结论变量在模糊子空间选用的最佳模糊集由规则的最大支持度决定。

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市场观察

300MW/600MWh!山东滕州滨湖独立储能电站项目正式开工

发布日期:2022-07-12

7月1日,山东省滕州市隆重举行滕州滨湖300MW/600MWh独立储能电站项目开工仪式。滕州市、新源智储能源科技公司、源储新能源科技有限公司、源储新能源科技有限公司相关领导参加开工仪式。

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大型发电设备信息化智能化预警诊断技术研究和应用

发布日期:2021-09-26

近年来,我国发电厂基本上实现了数字化。数字化电厂通过对电厂各类信息的数字化处理,借助于网络技术实现准确且可靠的信息交换和实时共享,将关于设备的海量数据存储起来,为机组的运行和维护提供科学指导和决策。其建设的最终目标绝不仅仅是一个信息化、数字化平台,而是对电厂设备和运行状态的优化决策和智能评判。数据不加以整理不能成为信息,信息不加以分析不能成为知识,知识不加以应用不能成为力量。这项工作建立在大量监测数据基础上,但更需要有专业的技术人员能对这些数据进行分析,对技术人员的要求极高。与欧美等先进工业国家相比,我国在发电设备的安全、监控和运行优化决策支持系统方面还存在较大的差距,电厂普遍存在特征提取与分析、诊断与决策功能薄弱的缺陷,设备有用信息被大量堆积,无法充分利用。这已经成为限制发电设备运维水平进一步提升的瓶颈问题。企业迫切需要一种有效的手段对海量信息进行挖掘和分析,以预知设备故障,从而进一步提高设备运维水平。 本项目提出在信息化、数字化电厂基础上,构建机组在线状态监测、预警和故障诊断平台,集工况监视、设备早期预警、设备健康分析、故障诊断及维修咨询为一体,将振动监测数据与负荷、压力等过程参数结合起来,在专家丰富诊断经验和理论知识基础上,建立故障特征提取模型、故障诊断模型,实现对机组状态和振动故障的智能预警、状态评判和综合诊断,指导机组运行和检修,进而减少维护时间,降低故障率。项目成果成功应用于湛江电力有限公司和茂名臻能热电有限公司7台机组,并在600MW、1000MW机组上推广应用,取得了良好的经济和社会效益。本项目研究成果推动了我国发电设备预警、故障诊断技术的发展,为互联网体系下电厂设备信息的大数据挖掘与分析提供了先进平台,对于杜绝发电厂恶性事故、减少一般性事故,全面提高发电厂机组的稳定可靠性和运行优化水平和提升企业经济效益具有重要意义。

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高参数机组Ni基高温螺栓服役特性多维度评价研究与应用

发布日期:2021-09-06

高温螺栓紧固件是火力发电机组的关键部件,其质量可靠性及长周期服役特性对汽轮机安全运行至关重要上。火力发电机组从亚临界参数发展到超临界及超超临界参数,相应的高温螺栓紧固件用材经历了从铁基材料到镍基材料的跨越式应用。GH4145、GH4169 及 In783 三种镍基高温合金因具有优良的抗松弛性能、抗氧化性能和高温持久强度,因此从航空领域应用拓展到高参数火力发电领域应用,是超临界及以上机组汽缸、主汽门、法兰等紧固部件广泛采用的材料。GH4145、GH4169 及 In783 镍基合金螺栓在高参数火力发电机组服役以来,经常性遇到断裂、硬度异常、应力松弛性、疲劳损伤等问题。由于这些镍基合金用于超临界及以上机组的时间较短,火力发电机组长周期服役工况下材料力学及组织演变规律分析研究不到位,致使电力行业内未能建立起其有效的使用评价标准,相应的技术监督措施制定过于宽泛,镍基紧固部件频繁更换成为常态,造成巨大浪费和相当的经济损失。以上汽超超临界机组使用的 In783 镍基螺栓为例,一次更换(88 根)仅螺栓材料费就达 800 万元。因此需要建立基于超临界及以上机组服役环境及特点的材料使用评价体系,弥补相应的空白,进而纳入行业标准,从而为机组安全可靠提供支撑。 本项目从工程实际出发,对 GH4145、In783 镍基高温螺栓断裂失效作了深入分析,全面研究了 GH4145、In783 镍基高温合金性能及组织演变规律,制订了 GH4145 镍基螺栓里氏硬度与布氏硬度可靠的换算方法,获取了 GH4145 镍基螺栓抗高温松弛性能和持久强度变化规律;形成了全面评判 GH4145 镍基合金螺栓服役期的可靠性的指导文件。基于 In783 镍基高温螺栓服役时间、力学性能及组织结构,形成了符合火力发电设备长周期服役特点的使用评价体系。同时获得了 GH4169 镍基合金螺栓长时服役的组织及性能。项目研究成果已广泛推广,并在国华公司的定州电厂、沧东电厂、宁海电厂、徐州电厂、台山电厂、陈家港电厂等多个单位等到应用。该项研究可为 600MW 等级以上机组汽轮机用镍基高温螺栓安全运行提供科学、可靠的技术支持,机组的安全可靠运行必然使机组获得最大的经济效益。

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